摘要: 本文旨在開發適用于甘肅省礦用電纜護套的氫氧化鎂耐高溫阻燃劑,并對其性能進行全面分析。通過優化氫氧化鎂的制備工藝,提高其阻燃性能和耐高溫特性,以滿足礦用電纜在復雜惡劣環境下的安全需求。詳細闡述了阻燃劑的制備過程、表征手段以及在礦用電纜護套中的應用效果評估,為提升甘肅省礦用電纜的安全性能提供有力的技術支持和理論依據。
一、引言
甘肅省作為我國重要的礦產資源基地,礦業生產活動頻繁,礦用電纜的安全性至關重要。礦用電纜在使用過程中面臨著高溫、磨損、腐蝕以及易燃等嚴峻挑戰,一旦發生火災事故,將造成嚴重的人員傷亡和財產損失。因此,開發高性能的阻燃劑用于礦用電纜護套,提高其阻燃和耐高溫性能,是保障礦山安全生產的關鍵舉措。氫氧化鎂作為一種無毒、無鹵的環保型阻燃劑,具有廣闊的應用前景,但普通氫氧化鎂在耐高溫性能方面存在一定的局限性,需要進一步改進和優化,以滿足甘肅省礦用電纜的特殊要求。
二、實驗部分
(一)原料與試劑
采用甘肅省當地豐富的鎂質資源作為主要原料,如菱鎂礦(MgCO?,純度≥90%)、白云石(CaMg(CO?)?,純度≥85%)等。其他試劑包括硫酸(H?SO?,分析純)、氫氧化鈉(NaOH,分析純)等,均購自國內知名化學試劑公司。
(二)氫氧化鎂耐高溫阻燃劑的制備
1. 原料預處理
- 將菱鎂礦和白云石分別破碎、研磨至一定粒度,然后進行煅燒處理。煅燒溫度控制在 700 - 800℃,保溫時間根據原料特性和煅燒設備確定,一般為 2 - 3 小時。煅燒后的礦石經冷卻、粉碎后備用。
2. 酸解反應
- 將預處理后的礦石粉末與適量的硫酸溶液混合,在攪拌條件下進行酸解反應。反應溫度控制在 60 - 80℃,反應時間根據礦石成分和反應進度調整,一般為 3 - 5 小時。反應過程中定期檢測溶液的 pH 值,當 pH 值達到預定范圍時,停止反應。
3. 沉淀與過濾
- 酸解反應完成后,向溶液中加入氫氧化鈉溶液進行中和沉淀,控制溶液的 pH 值在 10 - 11 之間,使鎂離子以氫氧化鎂的形式沉淀出來。沉淀完成后,進行真空過濾,得到氫氧化鎂濾餅。
4. 洗滌與干燥
- 將氫氧化鎂濾餅用去離子水進行多次洗滌,以去除雜質離子,然后放入干燥箱中在 100 - 120℃下干燥 12 - 24 小時,得到初步的氫氧化鎂產品。
5. 表面改性處理
- 為了提高氫氧化鎂在礦用電纜護套中的分散性和相容性,對干燥后的氫氧化鎂進行表面改性處理。采用硬脂酸作為表面改性劑,將氫氧化鎂與硬脂酸按一定比例混合,在高速攪拌條件下加熱至 80 - 100℃,反應一段時間后,冷卻、粉碎,得到表面改性的氫氧化鎂耐高溫阻燃劑。
(三)表征與測試
1. 物相分析
- 采用 X 射線衍射儀(XRD)對制備的氫氧化鎂阻燃劑進行物相分析,確定其晶體結構和物相組成。測試條件為:銅靶(Cu Kα),波長 λ = 1.5406 Å,掃描范圍 10° - 80°,掃描速度 5°/min,步長 0.02°。
2. 微觀形貌分析
- 利用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察氫氧化鎂阻燃劑的微觀形貌和顆粒大小。將樣品均勻分散在導電膠上,噴金處理后進行觀察,加速電壓為 10 - 20 kV。
3. 熱性能分析
- 通過熱重分析儀(TGA)研究氫氧化鎂阻燃劑的熱穩定性和耐高溫性能。測試條件為:氮氣氛圍,升溫速率 10℃/min,測試溫度范圍 30 - 800℃。
4. 阻燃性能測試
- 將制備的氫氧化鎂阻燃劑添加到礦用電纜護套基體材料中,制備成標準試樣。按照相關標準(如 GB/T 2408 - 2008《塑料燃燒性能的測定 水平法和垂直法》)進行阻燃性能測試,記錄試樣的燃燒時間、燃燒長度等參數,評估其阻燃效果。
三、結果與討論
(一)物相分析結果
XRD 分析結果表明,制備的氫氧化鎂阻燃劑具有典型的氫氧化鎂特征衍射峰,與標準圖譜(JCPDS No. 01 - 1073)相符,說明成功制備出了氫氧化鎂。且未發現明顯的雜質相,表明制備過程較為純凈,產物質量較高。
(二)微觀形貌分析
SEM 圖像顯示,氫氧化鎂阻燃劑呈現出不規則的片狀結構,顆粒尺寸分布較為均勻,平均粒徑在 1 - 5 μm 之間。這種片狀結構有利于在礦用電纜護套中形成良好的阻隔層,提高阻燃效果。同時,經過表面改性處理后,氫氧化鎂顆粒表面的粗糙度增加,與基體材料的結合力增強,有助于改善其在護套中的分散性和相容性。
(三)熱性能分析
TGA 曲線表明,氫氧化鎂阻燃劑在 30 - 800℃的溫度范圍內表現出較好的熱穩定性。其起始分解溫度約為 350℃,在 500℃時仍有一定的質量殘留,說明在高溫下能夠保持一定的結構穩定性,具有良好的耐高溫性能。這主要歸因于氫氧化鎂本身的熱穩定性以及表面改性處理對其熱性能的提升作用。在加熱過程中,氫氧化鎂會發生分解反應,吸收大量的熱量,從而起到阻燃的作用。
(四)阻燃性能測試結果
將不同添加量的氫氧化鎂阻燃劑添加到礦用電纜護套基體材料中進行阻燃性能測試,結果顯示隨著氫氧化鎂添加量的增加,試樣的阻燃性能逐漸提高。當添加量達到 60%時,試樣的燃燒時間明顯縮短,燃燒長度顯著減小,且在燃燒過程中未出現熔滴現象,符合礦用電纜護套的阻燃要求。這表明制備的氫氧化鎂耐高溫阻燃劑能夠有效地提高礦用電纜護套的阻燃性能,滿足甘肅省礦山環境下的使用需求。
四、結論
本文成功開發了基于甘肅省礦用電纜護套的氫氧化鎂耐高溫阻燃劑。通過優化制備工藝,包括原料預處理、酸解反應、沉淀過濾、洗滌干燥以及表面改性處理等步驟,制備出了具有良好晶體結構、均勻微觀形貌和優異熱性能的氫氧化鎂阻燃劑。表征與測試結果表明,該阻燃劑在礦用電纜護套中具有良好的分散性和相容性,能夠顯著提高護套材料的阻燃性能和耐高溫性能,滿足甘肅省礦山復雜惡劣環境下礦用電纜的安全使用要求。未來,可進一步深入研究氫氧化鎂阻燃劑與其他阻燃劑的協同作用,以及在實際應用中的長期穩定性,為甘肅省礦用電纜行業的發展提供更可靠的技術支持。
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